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有机废液(固)资源化清洁利用技术
发布时间:2016-06-30 13:52:33  浏览次数:2903 次  来源:西安元创化工科技股份有限公司  作者:

 技术背景:

随着我国经济、社会的发展,石油、化工、医药、精细等行业产生的含碳氢有机废液(固)大量增加。这些有机废液(固)成分复杂,易于产生挥发物及扬尘,降解性差,色度高,氨氮浓度大,有毒,易致癌,可生化性较差,一直是国内外环境治理的难题。而目前采用的常规处理方法普遍存在处理速度慢、周期长、能耗大、处理成本高、可能产生二次污染等缺点,成为制约企业发展的瓶颈问题。近年来,随着环保标准要求的日益严格以及国家对经济、社会发展转型的要求,寻求一种大批量处置固液有机废物并资源化利用、且简单易行的新途径,成为众多企业迫切要求解决的课题。

本技术将环境保护范畴的有机污染物处理与现代洁净煤技术相结合,提出了一种有机废液(固)资源化利用和污染物消减的技术路线。相对于常规有机废液(固)处理技术,既可解决废弃物排放问题,实现污染物的消减,保护环境不受污染,又能形成新的产业链,使真正的生态工业成为现实。因此,本项目技术符合国家保护环境、节约资源的可持续发展战略,对促进相关行业的转型和发展具有重要引领和支撑作用,可产生巨大的经济效益和社会效益。

技术流程:

本技术将有机废液(固)处理与清洁煤化工技术相结合,在制浆技术研究、工艺过程优化和气化控制开发基础上,开发出下图所示的有机废液(固)污染消减和资源化利用技术路线。

 

该路线的基本思路是采用有机物资源化利用的方式实现有机废液(固)的污染消减,取代传统的复杂、冗长的工业废液/废固治理流程,实现有机废液(固)的资源化综合利用,并节约宝贵的水资源,同时收污染消减和资源化利用之双重效益。

技术特点:

(1)制浆浓度提高

相对于传统的新鲜水制浆,采用有机废液、废固、原料煤制浆,料浆浓度提高约2%,且减少了制浆添加剂的使用量,降低了制浆成本。

(2)原料消耗降低

在有机废液(固)存在条件下,对于同等规模气化装置,整体物料消耗相对单纯水煤浆气化有所降低,其中原煤消耗降低约5%,氧气消耗降低约3%。

(3)设备性能优异

设计出一种适合于有机废液与原料煤/废固料浆共气化的多通道专用喷嘴,并申请了专利保护。在实验室条件下模拟了喷嘴水力学流场分布,证明该喷嘴具有良好的料浆和有机废液雾化效果,有效克服了传统盘管式喷嘴弯管处容易龟裂、变形等缺陷,能够保证较长的喷嘴使用周期;高浓度有机废液强化了料浆的雾化效果,料浆中碳转化率提高约1%。

(4)环境友好

与常规采用焚烧法处理有机废液(固)相比,利用气化技术将所制备的废液料浆在纯氧存在、高温(1300~1400 ℃)、高压条件下气化,有机废物完全裂解和转化,快速激冷后不产生二噁英,不产生二次污染,真正实现了污染物的消减和有机废液(固)的资源最大化利用。

主要技术指标:

废液料浆浓度                               ≥60%

高浓度有机废液利用率                       ≥95%

多通道烧嘴原料碳转化率                     ≥97%

有效气(CO+H2)浓度                          > 80%

比氧耗                                     < 420 Nm3/KNm3(CO+H2)

比煤耗                                     < 680kg/KNm3(CO+H2)


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